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由于现代数控系统的可靠性越来越高,数控系统本身的故障越来越低

发布时间:2017-12-04

由于现代数控系统的可靠性越来越高,数控系统本身的故障越来越低

 

卧式带锯机FANUC数控系统维修技巧1

 

        而大部分故障主要是由系统参数的设置,伺服电机和驱动单元的本身质量,以及强电元件、机械防护等出现问题而引起的。

 

  磨齿机设备调试和用户维修服务是数控设备故障的两个多发阶段。设备调试阶段是对数控机床控制系统的设计、PLC编制、系统参数的设置、调整和优化阶段。用户维修服务阶段,是对强电元件、伺服电机和驱动单元、机械防护的进一步考核,以下是数控机床调试和维修的几个例子:

 

 1   一台数控车床采用FAGOR  80  2  5控制系统,X、Z轴使用半闭环控制,在用户中运行半年后发现Z轴每次回参考点,总有  23mm的误差,而且误差没有规律,调整控制系统参数后现象仍没消失,更换伺服电机后现象依然存在,后来仔细分析后估计是丝杠末端没有备紧,经过螺母备紧后现象消失。

 

 2   一台数控机床采用SIEMENS  81  0T系统,机床在中作中PLC程序突然消失,经过检查发现保存系统电池已经没电,更换电池,将PLC传到系统后,机床可以正常运行。由于SIEMENS  81  0T系统没有电池方面的报警信息,因此,SIEMENS  81  0T系统在用户中广泛存在这种故障。

  

 3    一台数控车床配FANUCO  -TD系统,在调试中时常出现CRT闪烁、发亮,没有字符出现的现象,我们发现造成的原因主要有  :①CRT亮度与灰度旋钮在运输过程中出现震动。②系统在出厂时没有经过初始化调整。③系统的主板和存储板有质量问题。解决办法可按如下步骤进行  :首先,调整CRT的亮度和灰度旋钮,如果没有反应,请将系统进行初始化一次,同时按RST键和DEL键,进行系统启动,如果CRT仍没有正常显示,则需要更换系统的主板或存储板。

 

 4   一台加工中心TH6  2  40,采用FAGOT80  55控制系统,在调试中C轴精度有很大偏差,机械精度经过检查没有发现问题,经过FAGOR技术人员的调试发现直线轴与旋转轴的伺服参数的计算有很大区别,经过重新计算伺服参数后,C轴回参考点,运行精度一切正常。对于数控机床的调试和维修,重要的是吃透控制系统的PLC梯形图和系统参数的设置,出现问题后,应首先判断是强电问题还是系统问题,是系统参数问题还是PLC梯形图问题,要善于利用系统自身的报警信息和诊断画面,一般只要遵从以上原则,小心谨慎,一般的数控故障都可以及时排除。

 

 5   CRT显示:NOT  READY PLC查输入条件,查其余外围条件 A14(换刀到位检测)继电器线圈一端对地短接 排除短接

 

 6   CRT显示晃动将MDI/CRT板与主机、连接器断开,查6845水平同步器信号,查+5V电源 +5V电源坏修电源 

 

 7   CRT画面不能翻转查主板,报警 参数变化 输入特殊9000-9031号进行调整

 

 8   通电后CRT出现伺服01报警 查变压器接线、I/O电压;查伺服系统接线、热继电器的设定;查伺服单元短路杆的设定 伺服单元短路棒设定错误将带变压器过热开关的伺服单元上的S20短路棒拔下来 

 

 9   通电后,XZ轴电机抖动,噪声极大 查机械齿轮,查速度控制单元指令脉冲输出,查伺服板机床生产厂把XZ轴动力线有一根互相接错